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數(shù)控加工設(shè)備故障診斷與維修攻略
2020-03-06 14:51:06

 本文主要對立式鉆攻中心、數(shù)控車床和數(shù)控銑床等數(shù)控加工機(jī)床設(shè)備的故障診斷及修理方法進(jìn)行介紹。這些故障都是在日常生產(chǎn)中經(jīng)常遇見的,包括機(jī)械方面和電氣方面。本文有針對性地對各故障診斷與維修方法進(jìn)行了深入淺出地闡述,值得數(shù)控維修的同行借鑒。


概述

數(shù)控加工設(shè)備主要包括立式鉆攻中心、數(shù)控車床、數(shù)控銑床及數(shù)控沖剪機(jī)等。這類設(shè)備的運行原理是根據(jù)按照生產(chǎn)工藝編制的零件加工程序和操作指令,由數(shù)控裝置(CNC)進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)字邏輯運算與處理后,輸出一對一的加工控制指令,控制設(shè)備各運動部件協(xié)調(diào)動作,加工出符合要求的零部件。這類設(shè)備具有精度高、系統(tǒng)運行可靠和輸出指令精確等特點,但發(fā)生故障后其診斷與修理較難操作。本文主要分類別對我單位幾種數(shù)控加工設(shè)備在日常工作過程中出現(xiàn)的故障診斷與修理方法進(jìn)行總結(jié),為設(shè)備修理同行們處理類似故障提供思路。


立式鉆攻中心故障診斷與修理

立式鉆攻中心主要對工件進(jìn)行鉆孔、攻螺紋及簡單的平銑等工作,一般由主軸、可在X、Y向移動的工作臺(有的地方叫十字滑臺)、刀庫及A軸等組成工作單元,其中刀庫故障現(xiàn)象很常見,下面對刀庫故障的診斷與修理方法進(jìn)行敘述。

(1)故障現(xiàn)象。一臺立式鉆攻中心,型號為TC500,加工過程中無法執(zhí)行換刀指令,在自動模式下,程序執(zhí)行換刀時刀庫無動作,系統(tǒng)無報警,手動模式下也不執(zhí)行換刀動作。

(2)故障診斷與分析。根據(jù)立式加工中心運行原理診斷,經(jīng)分析后認(rèn)為造成此故障現(xiàn)象的原因主要有:①刀位檢測信號丟失。②換刀信號不對。③Z向坐標(biāo)參考點丟失。④主軸(Z向)的行程在換刀點位置時系統(tǒng)未檢測到。⑤主軸下端面與工作臺距離不對。⑥刀庫電動機(jī)未動作。

(3)故障排除與修理。針對①將系統(tǒng)梯形圖(見圖1、圖2)打開,用金屬片感應(yīng)刀位檢測開關(guān),發(fā)現(xiàn)檢測開關(guān)信號與梯形圖里程序觸點X9.6動作一致,因此排除故障①;針對②在手動(MDI)方式下編寫換刀指令后,檢測換刀繼電器動作正常,換刀用變頻器有頻率輸出,因此排除故障②;針對③重新設(shè)定Z向坐標(biāo)參考點,即使用手輪將Z軸移動至機(jī)械坐標(biāo)值為Z=130時,將參數(shù)1815中的APC(Z)對應(yīng)的數(shù)值改為“0”后機(jī)床斷電再啟動,將APC(Z)對應(yīng)的數(shù)值改為“1”, 機(jī)床斷電再啟動后,刀庫依然不執(zhí)行換刀指令,因此排除故障③;針對④打開系統(tǒng)梯形圖查看換刀點位置信號正常,因此排除故障④;針對⑤重新調(diào)整主軸下端面與工作臺距離即使用手輪將主軸向上移動,用尺子測量主軸下端面與工作臺之間的直線距離達(dá)到540mm時,將系統(tǒng)K參數(shù)15的“0”位修改為1,機(jī)床斷電再啟動刀庫仍然不執(zhí)行換刀指令,距離分別調(diào)整為535mm、530mm、520mm時依然不行,因此排除故障⑤;針對⑥將刀庫電動機(jī)拆下來仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)電動機(jī)電源線因老化全部在進(jìn)行端子處斷掉,將斷掉的電源線重新連接好,試運行刀庫能夠正常換刀。

 


經(jīng)調(diào)查該故障因刀庫在換刀過程中電源線被轉(zhuǎn)動的刀盤卡住拽斷造成,因此將電源線接好后,將電源線固定牢靠,避免此類現(xiàn)象再次發(fā)生。


數(shù)控車床故障診斷與修理

數(shù)控車床一般由X、Z向移動工作臺、主軸等工作單元組成,主要完成對工件的車削、鏜孔等工作,其故障有很多種類,其中有主軸電氣控制方面、有電動刀架等方面,下面對一起典型的電氣系統(tǒng)故障診斷與修理進(jìn)行闡述。

(1)故障現(xiàn)象。一臺斜導(dǎo)軌數(shù)控車床,型號為HTC2050i,加工過程中突發(fā)故障,數(shù)控系統(tǒng)報警信息為:NO.2121液壓電機(jī)電源控制開關(guān)跳閘;NO.2123液壓電機(jī)未啟動;NO.2130卡盤壓力低。經(jīng)查電氣控制柜內(nèi)一單相直流24V控制用斷路器跳閘,若強(qiáng)行將該跳閘斷路器合閘,數(shù)控裝置黑屏,直流電源板的電源指示燈忽明忽暗。

(2)故障診斷與分析。根據(jù)系統(tǒng)報警信息,按照設(shè)備運行原理分析后,認(rèn)為造成此故障現(xiàn)象的原因主要有:①液壓站電動機(jī)發(fā)生故障。②檢測液壓卡盤壓力的壓力繼電器發(fā)生故障。③繼電器板的直流24V電源有短路故障。

(3)故障排除與修理。針對①檢查液壓站電動機(jī),液壓系統(tǒng)電路如圖3所示。

 

用兆歐表對液壓站電動機(jī)進(jìn)行檢測,結(jié)果正常,將電動機(jī)直接連接到控制用電源開關(guān)下端,合閘后液壓電動機(jī)能夠正常啟動,因此排除故障①;針對②檢查液壓卡盤壓力繼電器SP3,卡盤控制電路如圖4所示,經(jīng)測量壓力繼電器信號正常,將壓力繼電器電源線從繼電器上方拔掉,開機(jī)后上述報警信息仍存在,因此排除故障②;針對③先檢查跳閘斷路器兩端線路,測量其控制電壓,經(jīng)檢測上端線路正常,下端+24V電源對地短路,經(jīng)查下端與繼電器板連接,用萬用表檢測繼電器板上面各線路+24V電源狀況,發(fā)現(xiàn)各線路均對地短路,因各限位與測量信號均為+24V電源,且斷路器上有液壓監(jiān)控觸點,先檢測液壓監(jiān)控觸點是否正常。

 

將各端子與+24V電源連接的另一端從繼電器板上拆下來,逐一用萬用表進(jìn)行檢測發(fā)現(xiàn)XT3端子對地短路,引起各+24V電源對地短路(因各+2 4V電源在繼電器板上是全部連接在一起的,只要連接中的線路有一條對地短路均會造成所有+24V電源對地短路),經(jīng)檢查XT3端子是排屑器裝置脹緊檢測信號線,拆開防護(hù)罩發(fā)現(xiàn)該信號線纏住脹緊輪,脹緊輪隨排屑電動機(jī)旋轉(zhuǎn),將信號線拽斷,斷開的信號線+24V電源通過床身對地短路從而發(fā)生上述故障。將損壞的信號線恢復(fù)后,故障解除,機(jī)床試運行正常。將該信號線固定牢靠,避免此類現(xiàn)象再次發(fā)生。


數(shù)控銑床故障診斷與修理

數(shù)控銑床一般由 X 、 Y 向移動的工作臺、主軸等工作單元組成,主要完成對工件的銑孔、溝、槽等工作,其故障有很多種類,其中有電氣控制方面的、也有機(jī)械方面的,下面對一起典型的電氣故障回不了工作零點的診斷與修理進(jìn)行闡述。

(1)故障現(xiàn)象。一臺數(shù)控銑床,型號為CK7136,采用山東凱恩帝(KND)數(shù)控系統(tǒng)進(jìn)行控制,在開機(jī)使用回零點過程中,X向、Y向、Z向均回不了零點,系統(tǒng)報警:+X、+Y、 +Z均超程。

(2)故障診斷與分析。根據(jù)系統(tǒng)報警信息,按照設(shè)備運行原理分析后認(rèn)為造成此故障現(xiàn)象的原因主要有:①各向限位開關(guān)發(fā)生故障。②各向限位線路發(fā)生故障。③系統(tǒng)參數(shù)發(fā)生變動。

(3)故障排除與修理。針對①對各方向限位開關(guān)進(jìn)行通斷閉合檢測,發(fā)現(xiàn)X、Y向限位開關(guān)正常,Z向限位開關(guān)減速檢測擋無信號,檢查知Z向限位開關(guān)減速擋不能有效閉合與松開,更換Z向限位開關(guān)后,點數(shù)控裝置上面的“診斷”鍵進(jìn)入診斷界面,手動移動各方向,檢查X、Y、Z向分別對應(yīng)的參數(shù)X000、X001、X002,檢查各對應(yīng)的從左往右數(shù)前四位二進(jìn)制數(shù)是否有變化,發(fā)現(xiàn)只有Z向能夠有效響應(yīng),X、Y向限位開關(guān)正常,但還是不能回零點,因此排除故障①;針對②檢查X、Y向限位開關(guān)至數(shù)控系統(tǒng)的線路,發(fā)現(xiàn)線路因長時間使用,經(jīng)含油切削液的浸濕發(fā)生老化,造成 X、Y向線路絕緣皮脫落,再加上X、Y向線路在一起固定并隨工作臺運動,導(dǎo)致線路與設(shè)備本體短路,將X、Y向線路進(jìn)行處理后,通過數(shù)控系統(tǒng)進(jìn)行診斷,發(fā)現(xiàn)X、 Y、Z向線路均正常,但仍然回不了零點,因此排除故障②;針對③點數(shù)控裝置(CNC)上面的“參數(shù)”鍵,進(jìn)入?yún)?shù)界面,查找參數(shù)“0015”,下方提示為:POD GB4S FXC0 FXCS…ZRSZ ZRSY ZRSX檢查其參數(shù)是否為“01000111”,該參數(shù)為X、 Y、Z方向的零點設(shè)定值,發(fā)現(xiàn)為“01000001”顯然不正確,需調(diào)整。

調(diào)整方法為:點數(shù)控裝置上面“設(shè)置”鍵,進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置面,將光標(biāo)下移至“參數(shù)開關(guān)”處,點數(shù)控裝置鍵盤上“向右”箭頭,將“參數(shù)開關(guān)”打開,然后點“參數(shù)”鍵,進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)定界面,光標(biāo)移至參數(shù)0015處,登錄方式修改為“錄入”狀態(tài)后,在下方的數(shù)字設(shè)定框內(nèi)輸入“01000111”,點數(shù)控裝置面板上面的“輸入”鍵,然后將參數(shù)開關(guān)關(guān)上,復(fù)位報警信息后,關(guān)閉設(shè)備電源,重新啟動機(jī)床執(zhí)行各方向回零,機(jī)床運行正常,故障解除。

此故障類型為典型的限位開關(guān)硬件故障與系統(tǒng)零點參數(shù)丟失雙方面發(fā)生的故障,該故障的出現(xiàn)是因為限位線路絕緣皮老化,在回零過程中造成短路,導(dǎo)致系統(tǒng)回零參數(shù)丟失,發(fā)生上述故障。此類故障發(fā)生后,應(yīng)該先排除硬件故障,再排除系統(tǒng)參數(shù)方面的軟件故障。


結(jié)語

綜上所述,數(shù)控加工設(shè)備是集數(shù)字化、智能化和專業(yè)化為一體的設(shè)備,其故障診斷與維修工作較復(fù)雜,因此,在要求故障維修人員掌握相關(guān)理論知識的同時,還需有豐富的實踐經(jīng)驗。這就要求弄清楚各數(shù)控加工設(shè)備的結(jié)構(gòu)與運行機(jī)能,在處理故障問題時善于按照數(shù)控加工設(shè)備運行原理進(jìn)行故障分析與判斷,然后才能進(jìn)一步地進(jìn)行針對性地故障排除,只有這樣才能夠行之有效地解決故障問題,且達(dá)到舉一反三的效果。

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