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日本碌碌KR-400高速鉆孔機:鎢鋼微孔?200um(?0.2mm)加工實例
2023-03-16 09:44:32

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01,實例

鎢鋼材料?0.2mm微孔加工

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       受行業(yè)客戶委托,鎢鋼材料(硬度HRC90),測試直徑0.2mm(200um)微孔研發(fā)測試加工,客戶要求位置公差及圓度控制在±0.005mm內(nèi),微孔的出入口均不能看到有毛刺


機床品牌:ROKU-ROKU碌碌

機床型號:KR-400高速微細加工機(微孔專機)

試加工時間:2023年3月

主軸轉(zhuǎn)速:HSK-E25規(guī)格,40000rpm

數(shù)控系統(tǒng):FANUC-32iB

檢測設備:KEYENCE基恩仕VHX-7000工具顯微鏡(誤差±2um)


微鉆直徑:?0.2mm

加工深度:H1.2mm(6倍徑)

加工時間:28秒/孔

切削方式:半干油霧切削

切削材料:鎢鋼材料(硬度HRC90)

咨詢電話:135 2207 9385


       加工難點:鎢鋼材料為機加工行業(yè),超硬材料之一,也是最難切削加工的材料,因考慮材料耐磨,不易磨損等特點,在很多應用領域都使用到鎢鋼;但由于鎢鋼材料硬度實在太硬,目前沒有很好的合適工具用于鎢鋼加工; 

       這次挑戰(zhàn)?0.2mm鎢鋼微孔加工,加工難度相當大,材料太硬導致微型鉆頭容易磨損,同時也對引導鉆也是容易磨損,此規(guī)格尺寸的微鉆成本比較高;

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02,加工案例-實物圖

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圖1:手機拍照實物圖(正面)


      因試加工準備不足的情況下,沒有采購新品引導鉆,這次只是使用接受報廢的舊引導鉆,導致后面鎢鋼第3-4排的微孔加工時,引導鉆沒有做好定位點,導致后面的微鉆使用壽命縮短,同時微孔入口處有燒焦現(xiàn)象出現(xiàn)。

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圖2:手機放大2倍下實物圖

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圖3:手機放大4倍下實物圖

      在使用KEYENCE基恩仕VHX-7000工具顯微鏡,正面投影及底部背光投影的方式,將微孔清晰的顯示到屏幕上面。       鎢鋼?0.2mm微孔實在太小,用肉眼看得不太清楚,所以需要在基恩仕工業(yè)顯微鏡200倍放大的情況下,觀察微孔入口及檢測圓度!

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圖4,實物在200倍正面放大效果

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圖5,實物在100倍正面投影效果

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圖6,實物在200倍正面放大效果

03,直徑檢測報告

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圖18-19,微孔直徑0.02mm檢測報告

      因這次采用的微鉆直徑為0.2mm,實際上直徑尺寸為0.196mm,誤差-4um,從上面的12個微孔檢測圓度誤差來看,最小的尺寸為0.1924mm(誤差為-3.6um),最大直徑尺寸為0.1953mm(誤差為-0.7um),整體檢測誤差為-3.6到-0.7um之間。

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      從上面鎢鋼微孔檢測報告來看,現(xiàn)場檢測數(shù)量為7個,微孔直徑最小尺寸為0.1936mm,最大尺寸為0.1947mm,即檢測孔徑誤差范圍-2.4um到-1.3um之間,整體加工精度誤差為-2.4um;

       從上面2個檢測報告來看,鎢鋼微孔加工的穩(wěn)定性非常好,整體圓度檢測精度誤差控制在單邊-3.6um,完全能滿足客戶要求的±5um的加工精度要求!

       第一次測試加工HRC90超硬材料的微孔加工,這個測試結(jié)果完全超越我的意料之中,下一步要驗證刀具的磨損程度及耐用性;


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